总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,它可以使我们更有效率,为此要我们写一份总结。总结怎么写才能发挥它的作用呢?以下是小编整理的大修总结报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
大修总结报告1
20xx年是我厂生产、大修、建设任务最重的一年,同时也是对全体人员的考验和锻炼的一年。10月初,我厂首次进行年度大修,在本次大修工作中,全体员工充分发挥吃苦耐劳、任劳任怨,自主加班以大局为重的敬业精神。积极组织人力、物力,统一安排、统一指挥,分工明确。为了在设备停车期间如期保质完成检修任务,我们根据检修工作量,制定了严格、细致的检修进度表与日常检修工作内容。本次大修检修及技改项目共100余项,完成率100%。在检修过程未发生一起安全事故,检修任务顺利完成了。
一、现场检修主要内容
1、水汽车间主要检修项目
(1)1#、4#循环泵在停泵时,在把进出口阀全部关闭的情况下,不能自主停车,因为出口阀及进口阀全部内漏。在停车检修时对1#、4#循环泵的进出口阀进行更换,同时更换了4#循环泵机封。
(2)对循环水中的循环量少,原计划更换喷头,但停机后发现凉水塔水管积有大量的泥沙,堵塞管道截面达三分之二以上。确定检修方案后,公司领导亲临现场督促指导,经过五天加班加点连续奋战,将凉水塔存在的问题完全解决。
(3)在停车检修过程中对水汽车间烟道的9个挡板门进行检修,检修之后能够保证挡板门灵活开关。同时对锅炉区域蒸汽管道及供水管道上内漏严重的12个电动阀门阀芯进行检修,这21个阀门经检修
后使用效果良好。
(4)对链斗除渣机磨损严重的滚轮进行更换,并对磨损严重的轨道进行更换,并对轨道进行找正、保证设备的长期稳定运行。
(5)对停下的2#、3#锅炉本体进行了彻底地检查:
1) 2#炉本体主要更换了两根二次风管及80个风帽,对炉膛内落煤口处的浇注料进行补修,对炉膛内水冷壁管及尾部烟道过热器支吊管及省煤器管进行了测厚,保证2#炉开车后平稳运行。
2) 3#炉本体主要更换了3#炉炉膛的250个风帽及落渣管的挡圈,并对炉膛内水冷壁管、尾部烟道过热器支吊管及省煤器管进行了测厚检测。检修后3#炉的运行达到了工艺要求。
对2#、3#炉的全部辅机进行了检查,主要检修了2#、3#的给煤系统、除渣系统及气力输灰系统,并对两台锅炉的一次风箱出口进行了加固,并对两台返料风机的进口滤网进行更换,对输煤系统9个滚筒的18盘轴承进行清洗及润滑。
2、工艺车间主要检修项目
(1)压缩机循环水上水改造。压缩机稀油站冷油器经常发生堵塞,为保证设备稳定运行,每台压缩机上水增加Y型过滤器,并增加旁路。消除了冷油器的堵塞现象。
(2)根据工艺操作的要求,总共更换大小阀门27个,检修过程中均逐个验收,严把质量关,开车无一发生泄漏
(3)转化炉烧嘴检查及测温点套管更换。对烧嘴进行例行检查两次,并对缺陷部分进行处理。由于触媒沉降,第一测温点套
管烧坏。大修期间对测温点套管进行更换。保证了转化炉炉膛稳定的准确监控,为生产工艺指标的良好提供了保障。
3、空分车间主要检修项目
(1)空压机轴承箱漏油严重、润滑油站仪表接头处漏油。拆卸轴承压盖后,发现原装期间前、后支撑轴承压盖处缺四条压紧螺栓,止推轴承压盖处缺四条压紧螺栓,致使每次开车过第一临界时,振动值达到跳车值,必须拆除联锁保护,现对支撑轴承进行测量后,进行了整改。开车时,不切除联锁保护可越过临界转数,保证了设备的安全运行。
(2)氧压机组五台气体冷却器在运行过程中,换热效率降低,气体温度超过工艺指标,对冷却器进行抽芯,发现污泥成堆,水垢也非常严重,空分车间用高压水枪对污泥进行冲洗,最后进行化学清洗。设备开启后,换热率提高,比检修前温度降低20℃,符合工艺运行指标。
(3)更换冷冻机组蒸发器。因冷冻机组蒸发器出现内漏现象,严重影响换热效率。在没有备机的情况下,10月份停车大检修期间进行了更换,恢复了正常的运行状态并对内漏的蒸发器进行了打压堵漏且存入库房作为备件。
4、机电仪车间主要检修项目
(1) 锅炉除渣仓链斗除渣机现场控制箱由现场移位到除灰配电室,便于操作、检修,避免粉尘污染,减少了电气事故的发生,减低了元器件的损坏率。
(2) 检查、封堵高压室内电缆桥架和开关柜内电缆进、出线孔洞。
(3) 仪表检修班组对氧压机、空压机(汽轮机、压缩机)组部位的所有振动、位移、温度测点的检修、安装与调试。
(4) 仪表检修班组在山焦技术人员的指导下对空压机热井液位报警点的添加,后台系统的调试圆满的完成。
(5) 仪表检修班组对冰机a/b号泵画面报警点的添加,顺利的完成。
(6) 对罐区储罐增设进口切断阀,并增加液位计。
(7) 除氧器A、B液位调节阀更换为气动调节阀,蒸汽调节阀更换为气动调节阀 。
(8) 工艺区域全部伴热进行修整、保养,部分仪表管增加蒸汽伴热,为过冬做好准备。
(9) 大检修期间机修全体员工的共同努力下11天时间顺利完成了空压机、氧压机、合成气压缩机、焦炉气压缩机这些大型设备的各项检修任务。
二、 工作中经验及不足
1、大修中的经验:
(1) 8月初公司领导及设备系统专业人员根据设备实际运行情况确定检修内容。由于检修所需备件加工周期长,公司提前预定备品备件,为检修工作按时展开提供条件。
(2) 9月初对每项大修方案、劳动配置、进度安排、工器具
大修总结报告2
一、生产技术改造和设备大修工作完成情况
(一)生产技术改造完成情况
1.项目、投资完成情况
20xx年,公司资产共完成生产技术改造项目 126 项,投资 102591 万元,完成年计划项目的100 %,投资的100 %;
完成跨区电网(国家电网公司总部资产)生产技术改造项目 20 项,投资 3231.5 万元,完成年计划项目的 100 %,投资的 100 %。
2.改造规模情况
20xx年,公司资产生产技术改造中,改造35千伏及以上输电线路(含电缆) 167.6 公里、变压器 235 万千伏安、断路器(含GIS间隔) 190 台、塔基 692 基、四小器(含互感器、避雷器等) 496 台;完成改造10(20)千伏及以下线路(含电缆) 0公里、配电变压器 0 万千伏安、断路器(含开关柜、柱上开关、环网柜等断路器设备) 173 台。
跨区电网生产技术改造中,改造35千伏及以上输电线路(含电缆) 0 公里、变压器 0 万千伏安、断路器(含GIS间隔) 4 台、塔基 31 基、四小器(含互感器、避雷器等) 16 台。
3.改造用途分布情况
20xx年,公司资产用于提高电网安全稳定水平的技改项目 54 项,投资 34669 万元,占公司资产投资的 33.8 %;用于提高电网输送能力的技改项目 7 项,投资 1700 万元,占公司资产投资的 1.6 %;用于提高设备可靠性的技改项目 59 项,投资 44222 万元,占公司资产投资的 43.1 %;用于提高电网经济运行水平的技改项目 0 项,投资 万元,占公司资产投资的 0 %;用于其他技改项目 6 项,投资 22000 万元,占公司资产投资的 21.4 %。 跨区电网用于提高电网安全稳定水平的技改项目18项,投资 2397 万元,占跨区电网总投资的 74 %;用于提高电网输送能力的技改项目 0 项,投资 0 万元,占总全年投资的 0 %;用于提高设备可靠性的技改项目 1 项,投资 706 万元,占跨区电网投资的 22 %;用于提高电网经济运行水平的技改项目 0 项,投资 0 万元,占跨区电网投资的 0 %;用于其他技改项目 1 项,投资 128.5 万元,占跨区电网投资的 4 %。
4.改造专业分布情况
20xx年,公司资产电网一次设备改造项目 96 项,投资 48371 万元,占项目的 76 %,投资的 47 %;二次系统改造(包括继电保护及安全自动装置、调度、通信、自动化)项目 28 项,投资 46220 万元,占项目的 22 %,投资的 45 %;发电设备改造项目 0 项,投资 0 万元,占项目的 0 %,投资的 0 %;零购项目 2 项,投资 8000 万元,占项目的 1.5 %,投资的 7.8 %;其他改造项目 0 项,投资 0 万元,占项目的 0 %,投资的 0 %。 跨区电网一次设备改造项目 15 项,投资 2162 万元,占项目的 75 %,投资的 67 %;二次系统改造(包括继电保护及安全自动装置、调度、通信、自动化)项目 4 项,投资 941 万元,占项目的 20 %,投资的 29 %;零购项目 1 项,投资 128.5 万元,占项目的 5 %,投资的 4 %;其他改造项目 0 项,投资 0 万元,占项目的 0 %,投资的 0 %。
5.改造主要成果情况
(1)电网系统改造方面
打开了 0 个500/220千伏电磁环网;消除接入220千伏及以上电网出力受阻电厂 0 座;完成各电压等级电网输送能力工程 7 项,提高电网输送能力 68.5 万千瓦,其中500(330)千伏电网工程 0 项,提高电网输送能力 万千瓦,220千伏电网工程 0 项,提高电网输送能力 0 万千瓦,110千伏及以下电网工程 7 项,提高电网输送能力 68.5 万千瓦。
(2)电网一次设备改造方面
更新改造不满足安全运行要求的变压器 235 万千伏安,其中铝线圈变压器改造 4 万千伏安,薄绝缘变压器改造 4 万千伏安,抗短路能力不足的变压器改造 227 万千伏安;缺陷频发的高能耗变压器改造 0 万千伏安。
更新改造不满足运行要求的断路器 121台,更换遮断能力不足的断路器 28台。 更新改造不满足运行要求的输电线路 167.6 公里,其中更换耐热导线 0 公里。
输电线路防雷改造 12 条, 48 公里,投资 267 万元;输电线路防舞动治理改造 0 条, 0 公里,投资 0 万元;输电线路防风偏改造 0 条, 0 公里,投资 0 万元;输电线路差异化改造 3 条, 11 公里,投资 758 万元。
(3)电网二次装备改造方面
更新改造微机保护 442 套,公司保护微机化率 100 %;更新改造安全自动装置 101 套;更新改造通信装置套;更新改造自动化装置 41 套;更新改造光缆 183 公里。
(4)电网智能化改造方面
完成电网智能化改造技改项目 2 项,投资 4298 万元,其中:完成 2 座变电站智能化改造,投资 4298 万元;完成调控一体化改造 0 项,投资 0 万元。
(5)生产装备购置方面
完成生产车辆购置 142 辆,投资 6895 万元,其中带电作业车 9 辆、应急电源车 2 辆、高空作业车 1 辆、其他生产车辆 130 辆;
完成仪器仪表购置 102 套,投资 2480 万元,其中带电检测仪器 18 套、试验仪器 22 套,其他仪器仪表 62 套;
完成工器具购置 54 套,投资 1267 万元,其中带电作业工器具 18 套,安全工器具 20 套、其他生产工器具16 套。
(6)跨区电网技术改造主要成果
更新改造跨区电网不满足运行要求的变压器 75 万千伏安、不满足运行要求的断路器 2 台。输电线路防雷改造 0 条, 0 公里,投资 0 万元;跨区电网输电线路防舞动治理改造 0 条, 0 公里,投资 0 万元;输电线路防风偏改造 0 条, 0 公里,投资 0 万元;输电线路差异化改造 0 条, 0 公里,投资 0 万元。
更新改造跨区电网继电保护及安全自动装置 17 套、自动化装置 0 套、通信装置 2 套、光缆 0 公里。
完成生产车辆购置 0 辆,投资 0 万元;仪器仪表购置 13 套,投资 128.5 万元;工器具购置 0 套,投资 0 万元。
6.技术改造主要设备退役情况
(1)主要设备退运情况
生产技术改造退运110(66)千伏及以上变压器 2 台,容量 151.5 兆伏安,其中因电网发展增容退运 1 台,容量 31.5 兆伏安;因电网发展提高技术参数退运 0 台,容量 0 兆伏安;因存在严重缺陷退运 1 台,容量 120 兆伏安;因事故损坏退运 0 台,容量 0 兆伏安;其他原因退运 0 台,容量 0 兆伏安。退运变压器已异地使用 0 台,容量 0 兆伏安;留作备用 0 台,容量 0 兆伏安;退役台,容量 0 兆伏安。
生产技术改造退运110(66)千伏及以上断路器 48 台,其中因电网发展需提高技术参数退运 4 台;因存在严重缺陷退运 44 台;因事故损坏退运 0 台;其他原因退运 0 台。退运断路器已异地使用 32 台;留作备用 8 台;退役 8 台。
生产技术改造退运110(66)千伏及以上隔离开关 67 台,其中因电网发展需提高技术参数退运 11台;因存在严重缺陷退运 56 台;因事故损坏退运 0 台;其他原因退运 0 台。退运隔离开关已异地使用 42 台;留作备用 6 台;退役 19 台。
注:统计范围为生产技术改造相关设备。退运设备特指发生退出运行位置动作的设备;留作备用设备包括作为生产备用及已计划在其他地点使用但尚未安装的设备;退役设备特指退役报废设备。
(2)主要设备退役情况
生产技术改造退役110(66)千伏及以上变压器 2 台,容量 151.5 兆伏安,平均运行寿命 25 年。其中:因存在严重缺陷退役 1 台,容量 120 兆伏安,平均运行寿命 24年;因事故损坏退役 0 台,容量 0 兆伏安,平均运行寿命 0 年;其他原因退役 1 台,容量 31.5 兆伏安,平均运行寿命 26 年。
生产技术改造退役110(66)千伏及以上断路器 8 台,平均运行寿命 25.5 年。其中:因存在严重缺陷退役 8 台,平均运行寿命 25.5 年;因事故损坏退役 0 台,平均运行寿命 0 年;其他原因退役 0 台,平均运行寿命 0年。
生产技术改造退役110(66)千伏及以上隔离开关 19台,平均运行寿命 24 年。其中:因存在严重缺陷退役 19台,平均运行寿命 24 年;因事故损坏退役 0 台,平均运行寿命 0 年;其他原因退役 0 台,平均运行寿命 0年。
(二)生产设备大修工作完成情况
1.项目、投资完成情况
20xx年,公司资产共完成生产设备大修 1346 项, 166210 万元,完成年计划项目的 100 %,资金的 100 %。
跨区电网设备大修 19 项, 1287 万元,完成年计划项目的 100 %,资金的 100 %。
2.大修规模情况
20xx年,公司资产生产设备大修中,完成修理35千伏及以上输电线路(含电缆) 3691 公里(输电线路防舞动治理 1830 公里、防风偏治理1271 公里)、变压器 810万千伏安、断路器(含GIS间隔) 224 台、塔基 3188 基、四小器(含互感器、避雷器等) 1220 台;完成修理10(20)千伏及以下线路(含电缆) 1907 公里、配电变压器 390 万千伏安、断
路器(含开关柜、柱上开关、环网柜等断路器设备) 1165 台;完成修理继电保护及安全自动装置 177套、调度系统 38 套、通信设备 98 套、自动化装置 85套、光缆 381 公里。
跨区电网生产设备大修中,完成修理35千伏及以上输电线路(含电缆) 870 公里(输电线路防舞动治理150 公里、防风偏治理0 公里)、变压器 0 万千伏安、断路器(含GIS间隔) 40 台、塔基 105基、四小器(含互感器、避雷器等) 102 台;完成修理10(20)千伏及以下线路(含电缆) 0 公里、配电变压器 0万千伏安、断路器(含开关柜、柱上开关、环网柜等断路器设备) 0 台;完成修理继电保护及安全自动装置 0 套、调度系统 0套、通信设备 0 套、自动化装置 0 套、光缆 0 公里。
3.大修专业完成情况
20xx年,公司资产电网一次设备大修项目 1005 项,资金 131496万元,占项目的 75 %,资金的 79 %;二次系统(包括继电保护及安全自动装置、调度、通信、自动化)大修项目 170 项,资金 19603 万元,占项目的 13 %,资金的 12%;发电设备大修项目 0 项,资金 0 万元,占项目的 0 %,资金的 0%;其他改造项目 171 项,资金 15111 万元,占项目的 13 %,资金的 9 %。
跨区电网一次设备大修项目 10 项,资金 883 万元,占项目的 53 %,资金的 69 %;二次系统(包括继电保护及安全自动装置、调度、通信、自动化)大修项目 6 项,资金 260 万元,占项目的 32 %,资金的 20 %;其他改造项目 3 项,资金 144万元,占项目的 15 %,资金的 11%。
二、主要完成工作
1.生产技术改造管理方面工作开展情况
(1)完成技改大修项目计划的编制、审核及下达,并根据国网公司审查意见,对计划进行了修改完善。
(2)完成技改“十二五”规划编制。根据国网公司统一部署,组织开展进行了“十二五”技改规划报告编制,对技改规划项目进行评审,经各专业讨论后上报国网公司。
(3)PMS系统正式运行,实现了工程项目的信息化管理。根据国网公司生产信息化建设工作统一安排,8月份完成了PMS技改大修模块的开发工作,并将20xx年技改大修项目计划录入到系统中,“十二五”技改规划项目、20xx年技改大修项目计划等都已通过PMS系统向国网公司进行数据报送,实现了技改大修的项目储备、计划审核、资金规模统计分析、月度报表等环节的信息化管理。
(4)开展了技改大修标准化管理体系编制工作。为加强标准化、精益化、规范化管理,结合我公司工程管理工作的实际,对工程管理制度进行了梳理后确定了15项技术改造管理标准和11项大修管理标准的制订工作,目前已经完成了标准化体系的初稿编制,正处于征求意见阶段,将在20xx年的工程管理中将贯彻执行。
(5)督促项目实施进度,加强项目过程管理。为督促各单位建设进度,制定了项目的里程碑进度计划和月度报表制度,及时掌握、督促项目实施进度。抽选了部分单位,对项目实施进度、项
目管理、资料归档、竣工验收、结算审计、资金使用等环节进行检查,对检查中发现的问题进行整改,提高了项目单位规范管理的意识。
(6)完成20xx年、20xx年技改限上项目的可研审查工作。参加了国网公司组织的20xx年12个、20xx年17个技改限上项目的审查,并根据审查意见进行修改、完善。
(7)完成20xx年技改大修综合计划调整工作。根据国网公司安排,20xx年技改大修综合计划进行了调整,对原技改计划的8个项目进行了资金调整、取消了15个项目计划、新增加了应急指挥中心建设等11个项目,调增了20xx年技改项目资金24602万元。
(8)完成跨区电网项目审查、计划编制等工作。下发了20xx年跨区电网项目审查意见,向国网公司报送了跨区电网项目计划建议,组织超高压公司参加了国网公司对20xx年跨区电网项目的评审,按照国网经研院审查意见,对潍坊站500kV淄潍线高抗器更换项目进行了修改完善。
2.生产技术改造技术方面工作开展情况
(1)与电网建设规划结合,缩短配电网供电半径,提高负荷转供能力、提高电网电压无功控制能力;认真处理电网技术改造与基本建设等工作的关系,以基本建设促进电网快速发展,以技术改造促进电网完善与挖潜,做到统筹协调,共同推动电网发展。
(2)降低变电站短路电流水平,提高设备短路容量,改造不满足电网动热稳定要求的设备;逐步实现保护双重化配置,对老旧运行不可靠的继电保护、安全稳定自动装置进行更换。加大电网分析力度,研究互联电网稳定特性和交直流混合系统的相互影响,加强电网运行风险预警,重点抓好临时方式、过渡方式、检修方式和特殊方式的风险预控。
(3)加强输电线路抗冰、防污、防雷、防风、防舞动等差异化改造,开展输电线路抗冰、防污、防雷、防风、防舞动的科技攻关,研究自然灾害对线路和变电站内设备造成的潜在影响。进一步加大电力设施保护力度,认真研究行之有效的电力设施防外力破坏的技术手段;加高改造跨越距离不足、易受车辆撞击的线路杆塔;加大防盗技术的应用范围,对重点设备进行加固,提高防护等级,提高电力设施防外力破坏的能力和水平。
(4)加强对改造家族性或先天性缺陷较多、不满足反措要求设备的改造力度,对老化严重、超过寿命周期的设备以彻底更换为主,在设备状态评价的基础上,有计划地分步对接近使用寿命的设备进行更新改造。加快更新改造设计水平低、制造工艺落后、耐污等级低、故障率高、威胁电网安全运行的老旧设备,及时消除电网安全隐患。
(5)解决因输电设备容量不足造成的电网“卡脖子”问题,对负荷增长迅速地区,提高负荷预测准确性,及时进行主变增容改造或从电网结构上考虑负荷转供,确保电力“送得出、落得下、用得上”。
(6)加大电网节能减排投入,重点开展高损耗输变电设备更新,推动S7及以下高损耗配电变压器改造;加强对无功补偿的配置,合理设计无功容量,提高功率因数。采用新型节能产品,减少架空线路铁质金具涡流损耗,降低线损;合理规划、优化线路通道,解决线路迂回供电问题,缩短供电半径。
(7)严格把好设备入网关,禁止存在家族性或先天性缺陷输变电设备入网运行,降低检修成本、能耗成本、环保整治成本,减少后期改造的工程量,提高改造资金的利用效益,坚持对达不到寿命周期的设备不予提前更换的原则。
大修总结报告3
20xx年度我厂#3机组大修工作自9月13日开始,这次大修是脱硫除灰分部成立以来的第一次大修,在分部的带领下,我除尘班全体职工统一思想,认清形式,本着规范化大修、标准化大修及应修必修、修必修好的原则,经过22个日夜的辛勤工作,大修任务已圆满完成。经过各项调试、试运转、冷态验收,各项参数均已达到设计要求,符合大修质量标准。现将本次#3炉电除尘器大修前的设备状况、本次检修内容及修后验收情况汇报如下:
一.大修前设备状况分析:#3炉电除尘器是由上海冶金矿山机械厂制造,烟气流通面积288㎡,阴极形式为一、二电场RS芒刺线,三、四电场螺旋线,阳极形式均为480C型极板,正负级间距一、二电场400㎜,三、四电场438㎜,由江都机械安装公司于20xx年9月改造安装。这次大修也是#3炉电除尘器自改造安装以来第一次大修,5年来历次小修只是局部更换磨损严重的部位,其中主要频繁加固更换的重点是阳极振打锤臂,本次大修前由于运行周期较长除尘器内部多处部件已严重受损,经检查发现主要缺陷有:
1.甲、乙侧二电场各有一根阴极芒刺线线体开裂松动,甲、乙侧三、四电场阴极螺旋线积灰较多。
2.甲、乙阳极板定位固定角铁局部开裂、脱落,阳极板积灰较多。
3.甲、乙侧#1阴极振打竖轴、轴承装置及大、小拨轮传动装置均磨损严重。
4.受烟温、气流等影响,乙侧#1阴极振打竖轴瓷轴连接同心度偏差较大,造成拨叉频繁断裂。
5.甲、乙侧一、二电场阴阳级振打锤臂磨损严重,振打承击砧部分脱落,焊缝开裂。
6.甲、乙侧二电场阴极振打锤臂磨损严重,其他电场部分磨损。
7.甲侧#1、乙侧#4阳极振打减速机偏心轴承磨损,手盘动有卡涩现象。
二.本次大修技术措施及施工方法:
1.阴极板线系统检修.
更换甲、乙侧二电场开裂松动芒刺线,更换后级线保持平直,松紧度适宜,同一平面内不平度<10mm,级距误差均≯±6mm。各连接夹板、线夹螺栓齐全、紧固,并加止退焊点。甲、乙侧三、四电场螺旋线经检查无松弛,挂钩处无电蚀情况,间距一致。
2.阳极极板定位系统.
对所有电场阳极定位角铁脱落得部分进行修复,加固焊缝,调整定位间隙,使其对应得阳极板座自由悬挂,无卡涩、抱死现象。各级距保持≯6mm,连接夹板螺栓齐全,并加止退焊点。
3.阴极振打轴传动系统.
甲、乙侧#1阴极振打传动竖轴系统整体拆除,更换所有轴承装置,大、小拨轮,调整了原竖轴与瓷轴得同心度偏差。更换后得传动轴系统大、小拨轮对接灵活,轴承完好,瓷轴与轴得不同心度≯1mm,各部螺栓可靠,紧固止退。各振打轴弯曲度≯±5mm,大轴下垂度≯5mm,大轴与支撑架同心,误差≯8mm。
大修总结报告4
把20xx年检修项目让我们公司来施工,为此我们公司接到中标通知书后,在春节前就开始精心准备机具以及组织施工人员,为春节后及时检修做好准备,本次检修时间紧任务重,作业范围面广,组织人员比往年多。
下面我对中海沥青(四川)有限公司20xx年大修情况,做一下简单总结,本次检修自20xx年2月1日开工到2月16日结束,总计16天的施工时间,整个检修项目分为静设备检修和动设备检修。
静设备检修主要集中在装置作业区内,换热器解体清洗检修、塔器部分更换及清洗检修、容器清理污油检修、空冷器更换检修、加热炉检修及技改项目、装置区高温管线更换安装、抽空器机泵及管线安装、凉水塔部件更换检修等。在检修过程中我们全体职工不怕脏不怕累不分昼夜,团结奋战吃苦耐劳,确保圆满完成本次检修任务。设备检修施工过程中,我们遇到了很多不可预测的问题,不惜人力物力直到将设备检修完好,比如换热器检修时反复试压堵漏焊接,在清洗过程中遇到管束堵塞严重,无法用正常施工设备疏通,经我们研究后将换热器芯子连夜运往成都,找到专业清洗厂家进行疏通清洗。在这次检修中也出现了一些令人想像不到的问题。开工后减压塔盘部分脱落现象,经仔细检查塔盘附件,脱落部分在当时检修清理时,经目测没发现存在问题,附件的变形说明其强度达不到。发现此问题后我们立即组织二十多人进行抢修,由于减压塔内空间有限给施工带来很大困难,因此我们连续施工作业三十多个小时回装完脱落的塔盘及全部
所更换的附件。我们当时的想法就是尽量把损失降到最低限度,在抢修的同时第一时间把这一质量事故汇报给我们的公司领导以及各项目部,总结经验教训。杜绝以后在检修工程中类似情况的发生。
动设备检修,由于今年是我们第一次进行动设备检修,实践经验有限,开工后我们发现了一些问题,油泵机封密封不严,发现后我们及时更换密封件,没有给生产造成影响。事后分析其原因,应该是因工期短,晚上交叉施工作业造成的。
本次检修工程中所出现的诸多问题,归纳起来就是管理不到位造成的,我们应该承担这次检修中应该承担的责任,对这次检修暴露出来的问题我们要认真总结高度重视,提高我们的施工管理水平,让每位职工都认识到检修质量的重要性。
总结到此为止,感谢各位领导关心支持!
大修总结报告5
10 号主变压器 投产日期: 1987 年 11 月 02 日 制造厂 沈阳变压器厂 ,型 式 SFP7-240000/220 , 容量 240000 千伏安,电压比 242±2×2.5%/15.75千伏 。
(一)停用日数:
计划: 20xx 年 07 月 22 日 至 20xx 年 09 月 22 日,共计 63 天 实际: 20xx 年 07 月 22 日 至 20xx 年 09 月 22 日,共计 63 天
(二)人工:
计划: 1800 工时,实际(概数): 1820 工时。
(三)大修费用:
计划: 142946 元,实际(概数): 171782 元。
(四)简要文字总结:
1、 项目执行情况。
10号主变于20xx年9月进行首次大修,修后运行状况一直较好。为配合10号机组增容改造工程,特此进行大修。本次10号主变大修工作中,配电班严格按照规程要求进行控制,认真执行检修工艺纪律和标准化作业要求,对标准及非标准项目,本着应修必修、修必修好的原则,充分调动参加大修职工的积极性,克服了时间紧、任务重等诸多困难,做到不丢项,不漏项,确保了检修质量和检修工期,保证了人身和设备安全,一次通过验收合格。
标准项目:
1) 吊钟罩检修器身。
2) 绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修。
3) 铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、压板及接地片的检修。
4) 油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等。
5) 阀门及管道等附属设备的检修。
6) 安全保护装置的检修。
7) 油保护装置的检修。
8) 测温装置的校验。
9) 操作控制箱的检修和试验。
10) 无励磁分接开关的检修。
11) 全部密封垫的更换和组件的试漏。
12) 变压器油处理。
13) 清扫油箱并进行喷涂油漆。
14) 修后配合试验。
非标准项目:
1) 10号主变低压套管通流部分改造,每相增加铜片32片,规格120×0.3mm。
2) 部分油管路改造焊接,冷却器上下集油联管及变压器本下部进油管由DN150改为DN200。
3) 更换压力释放阀2个,型号YSF4Ⅱ—55/130KJTH。
4) 更换本体全部蝶阀,其中ZPF-80蝶阀3个、ZPF-100蝶阀8个、ZPF-150蝶阀2个、ZPF-200蝶阀4个。
5) 更换闸阀4个,其中Φ25闸阀2个,Φ80和Φ50闸阀各1个。
6) 更换冷却器8组,型号YF4-250。其中包括油泵8台,型号6B135-5/3V;流量指示器8个(配波纹管),型号BLZ4-150-135/70;ZPF-150蝶阀16个;分控箱8个。
7) 冷却器主控箱更换,型号XKFP-5/8。
8) 冷却器工备电源电缆更换,型号VLV22-3×95+1×50。
9) 10号主变低压封闭母线绝缘子更换,型号DMC-20共432只。
2、 检修中消除的设备主要缺陷。
10号主变低压套管渗油,进行涂胶处理。
3、 设备的重大改进及效果。
更换冷却器8组,型号YF4-250,由于该冷却器容量大,除能够满足变压器增容所需冷却条件外,还具有如下优点:
1) 冷却器散热管直径及间距大,不易堵塞,利于空气流通。同时冷却器取消净油器,油回路采用直通式设计,减小了油流阻力,使得油流速度加快,增加了散热能力。
2) 冷却器采用低转速、低噪声风扇电机,由于转速降低,减轻电机轴承磨损程度,不但延长了电机使用寿命,还降低了对周围环境的噪声污染。
3) 冷却器管路安有高强度可伸缩波纹管,不仅方便设备的安装,还可以缓解油流产生的冲击力对变压器造成的损害。
4) 采用新型真空偏心蝶阀,该蝶阀不仅密封好,还可承受真空。另外限位槽内装有限位定位件及密封件,起到二次密封作用的同时,又能使阀板得到定位,防止阀板在油流冲击下自由关闭。
4、 人工和费用简要分析(包括重大特殊项目的人工、费用概数)。
本次10号主变大修,计划费用142946元,实际费用171782元,超支费用主要用于新冷却器管路堵板加工及150吨吊车检修等项目。
5、 检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策。
无
6、 其它
大修总结报告
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